四季度,宏兴新能按照年度工作部署,扎实开展全面对标工作,顺利完成了高负荷生产任务,实现了安全平稳生产,取得了较好的经营成果。
(一)及时总结,不断提高生产负荷
结合前三季度的优化经验,在对标方法上进行了深入详细的修改,挖掘更全面可行的优化办法,强化对标方案阶段性地落实和总结,使对标工作成果不断得到巩固和发展。9月疫情控制稳定后,制定了高负荷生产运行方案,逐步摸索提高生产负荷,根据原料变化及时实施了多种加工方案,其中包括灵活调整连续重整装置全馏分石脑油和切割石脑油比例;加氢裂化装置加工催柴、常柴、低密度轻循环油、高密度轻循环油、重污油、轻污油等。加氢裂化装置进料量最高达到146吨/小时,连续重整装置预加氢单元进料量最高达到142吨/小时。加工量接连创造历史最好记录,10月达到了19.98万吨。
(二)多措并举,顺利完成各项指标
在装置高负荷平稳运行基础上,按要求持续做好与洛阳石化相关装置的对标工作,通过对日常运行中存在的能源消耗项目逐一列表分析,针对性地提出优化方法,包括灵活调整装置操作、优化生产运行参数、优化产品质量控制、优化工艺流程、优化伴热蒸汽使用、优化设备运行等,将优化措施逐一落实到位,真正实现全方位的节能降耗,综合能耗最低降至67.14千克标油/吨,吨加工费用最低降低至417元/吨。截至12月底,与洛阳石化对标的9项指标均完成。其中,加氢裂化装置和连续重整装置的蒸汽单耗、吨油加工费用远低于要求的指标。
(三)优化流程,实现高效装卸车作业
通过优化汽油调和流程,缩短调和周期,一次调和成功率达到了95%以上。通过实施跨线改造和鹤位改造,扩大了产品调和出厂的适应能力,实现了汽油的集中调和出厂,为在产品价格黄金期抢占市场份额创造了有利条件。通过对进出厂登记、采样分析、装卸车等全流程优化,针对短板不断改进,单日原料卸车和单日产品装车总量最高均突破1万吨,单日装卸车总量最高达到1.9万吨。其中单品种日装卸总量也屡创新高,外购石脑油卸车量由3000吨/天提高到4500吨/天,95#车用汽油装车量由1800吨/天提高到3300吨/天。
(四)关注细节,节约装置生产成本
通过调整连续重整装置压缩机K201、K202电流,充分利用贺尔碧格无极气量调节系统、液力透平等节电设施,在生产负荷较2020年增加30%的基础上,日耗电量从2020年的63万度降低到目前的54.5万度,全年共节约用电量约840万度。通过采取“加氢裂化装置汽轮机低速运转优化”、“连续重整装置各塔回流比优化”、“抽提精馏单元热联合优化”、“甲苯塔流程优化”等,年节约蒸汽用量约4.3万吨。通过实施硫磺装置净化水回用项目,年节约除盐水约10万吨。通过一系列措施的实施,共降本约1240万元,真正降低了企业运营成本。